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降低高炉工序能耗实践

时间:2013-08-26来源:易品网 点击:
1 概述 
  高炉炼铁是高能耗、高资源消耗型的生产单元。随着炼铁原燃料价格的不断上涨,高炉炼铁成本也在不断上涨;特别在受2008年底席卷全球的金融危机影响下,钢铁企业正面临更加严峻的生产经营形势。高炉的“节能、降耗、减排”是目前炼铁工艺的重中之重。目前,炼铁系统的能源消耗占整个钢铁厂总能耗的70%左右,而高炉炼铁工序能耗占总能耗的48%~58%,因此如何降低高炉工序能耗是我们亟须解决的问题。在高炉工序能耗中,支出项主要是焦炭和煤粉;回收项主要是高炉煤气和余压发电等回收的能量。 
  因此,通过分析影响BFG发生量的因素,找出提高BFG发生量的措施,可以降低高炉工序能耗。 
  2 影响BFG发生量的因素 
  2.1 炉腹煤气量的概念 
  从影响BFG发生量的因素分析,高炉煤气发生量主要来自炉腹发生的煤气。炉腹煤气的发生量基本来自焦炭煤粉的燃烧。炉腹煤气的发生量与多种因素有关。在正常高炉生产中,一般都采用喷煤降焦比的生产方式,可采用下式简便计算炉腹煤气量VBG: 
  通过上式,并结合一号高炉的气流分布状况,应采取提高鼓风量和富氧量的措施。这样既能提高BFG发生量,降低工序能耗,又能提高鼓风动能,吹透中心。 
  2.2 鼓风动能的概念 
  鼓风动能是指高炉某一风口单位时间内鼓风所具有的能量,其大小表示鼓风克服风口前料层阻力、向炉缸中心穿透的能力。鼓风动能如果过小,就会导致气流吹不到炉料中心,容易造成炉缸堆积,炉缸的热均性、死料柱的透气性和透液性变差,铁水环流加剧,渣铁不易出尽,难以打泥封堵铁口,冷却壁温度上升、炉芯温度下降,炉缸侵蚀严重,使炉龄降低。合理的鼓风动能,对高炉的炉况顺行十分重要。 
  现今新建高炉发展趋势为大型化,故炉缸直径较大,对鼓风动能的要求也在不断提高,以保持良好的炉缸工作状况。而新开炉的一号高炉炉缸直径较大,达14.5米,鼓风动能不能过低,以免出现中心吹不透的情况。如果不考虑喷吹燃料在风口内的气化及燃烧,鼓风动能的计算公式如下: 
  2.3 影响鼓风动能的因素 
  (1)富氧率。理论上,富氧率越高,鼓风动能越小。同样冶炼强度下,高炉富氧时,氧气加快了风口前端焦炭、喷吹煤粉的燃烧速度,减少了鼓风的冲击力,因而鼓风动能减小。但高炉实际生产时,一般不是单纯提高富氧率,而是在提高富氧率的同时,往往伴随着风量的变化,而鼓风量对鼓风动能的贡献更大,因此,实际生产出现的反而是同向对应关系。 
  (2)高炉鼓风量。上式中,鼓风量值最大,同时又与鼓风动能成三次方关系,因此,它对鼓风动能影响是最大的;同时,由三次方函数的特点可知:鼓风量增加时,鼓风动能增大,并且随鼓风量的增加,鼓风动能的增幅逐步减小;当鼓风量减小时,鼓风动能减小,并且随鼓风量的减小,鼓风动能的迅速减小。当然,鼓风量增加,风压也会增加,但其幅度远小于风量的影响。 
  (3)鼓风温度、湿份。风温、湿份通过对鼓风体积的影响而间接影响鼓风动能。同样鼓风量,风温增加,鼓风体积膨胀,鼓风动能增大;而湿份可导致鼓风含氧量的变化,计算表明,1kg湿份相当于干风2.963。由上式可以看出,鼓风动能与鼓风温度成二次方关系,与鼓风湿份成二次方倒数关系,但由于高炉风温一般>800℃,而湿份一般<35g,因此总体来讲,风温和湿份对鼓风动能的影响不是很大。 
  (4)风口面积。同样鼓风条件下,风口总面积越大,单位时间内风口截面通过的风量越少,也即平均鼓风速度越低,鼓风动能就越小。 
  (5)燃原料条件。在送风条件一定的条件下,高炉燃原料冶金性能越好,则高炉透气性越好,风压越低,气流越易扩散,鼓风动能越大;反之则鼓风动能越小。当燃原料条件达到一定标准时,它对鼓风动能的影响不明显。 
  (6)喷吹燃料及燃烧率。上式没有考虑喷吹燃料在风口内的气化及燃烧。理论上认为:高炉喷吹燃料时,约有25%~40%的燃料在风口内燃烧,喷吹燃料气化、分解使理论燃烧温度降低的同时,燃烧产生大量气体,增加炉腹煤气量,放出大量热,使鼓风体积膨胀。喷吹燃料越多,燃烧率越高,炉腹煤气量越多,鼓风动能越大。但从1BF实践看:大喷煤后,大部分煤粉在靠近风口处燃烧,风口循环区变短,主要表现为边缘气流发展,冷却壁热负荷增加,而中心略显不足,也即实际鼓风动能反而有降低趋势。 
  (7)炉顶压力影响。在风量一定时,增加炉顶压力,则相应风压升高,煤气流速亦降低,鼓风动能降低;反之,则鼓风动能增加。 
  (8)装入制度。焦炭、矿石装入炉内的批重、料线、布料模式等称为高炉的装入制度,它是高炉上部调剂的手段。上部调剂主要通过影响煤气流的二次分布、三次分布和软融带的位置、形状而对下部调剂产生影响。 
  3 高炉操作实践 
  从主要因素分析可以看出,目前一高炉风温、湿分、富氧率基本稳定,风温一般维持在1250度,湿分一般在大气湿度基础上留出2~4g余地,富氧率3%~4%左右;风口面积只有在临时休风或者定修时才可以改变,但目前高炉定修周期一般在3个月左右,可以调剂的灵活性不够;顶压一般维持在250KPA左右;批重、料线、布料模式对于一高炉来说在经过长时间摸索后,批重基本维持在140t左右,料线在0.8米左右,档位调整幅度较小,同时,上部调剂也会对鼓风动能产生一定影响,二者相互影响。总之,以上因素对于鼓风动能的影响可以看成稳定的。
从入炉原燃料条件看,由于上游大宗原燃料价格大幅度上涨,原燃料理化性能劣化,从操业实绩看,在目前的原燃料条件下,提高矿焦比、PCR来提高鼓风动能,降低工序能耗存在一定的难度。只有适当提高鼓风动能以吹透中心,才能利于其他操业指标的改善。因此,自2月中旬开炉起,结合炉况,采取加大风量操业实践(见图1)。 
  同时,跟踪大风量操业方针效果、炉腹煤气量变化,对于实行大风量操业,风量在6900M3/MIN左右;同时,考虑到风压压差变化制定应对预案,ΔP≯190kPa,超过制限可早让风100~300m3/min,TP连续冒尖,或BP急拐也要及时让风200~500m3/min;TP冒尖时,及时调整,防止放散阀冲开。FR按485±2kg/t-p左右控制,PT:1515±5℃,[SI]0.35±0.05%参考,C/S:1.22±0.02,(Al2O3)≤152%;强化出铁,45分钟见渣,掌握好开口时机,先开后堵,小喷堵口,打泥400公斤控制,确保打泥量。 
  4 效果 
  通过采取大风量操作,选择合适的风量,氧量。一号高炉在4-7月份炉况稳定、顺行。获得了良好的技术经济指标,如FR(燃料比)、[Si](铁水含硅量)、ηCO(煤气利用率)、成本、BFG发生量都得到了提高。也就使高炉工序能耗得到了降低,见下图:一号高炉4-7月份气流分布趋势图、BFG趋势图。 
  较大的风量、氧量,对应的合适的鼓风动能,将使煤气在整个炉缸圆周截面上的分布更加均匀合理,炉缸热均性、死料柱的透气、透液性改善,测壁温度稳定,炉芯温度上升,炉缸工作就更加活跃。铁口打泥良好,渣铁易出尽,铁次稳定,重叠减少(见图4)。 
  5 结论 
  (1)气流分布对高炉生产稳定顺性十分重要,而鼓风动能对风口前燃烧带的大小、炉缸初始煤气流分布、炉温的分布和炉料下降都有较大的影响,鼓风动能合适与否,对整个高炉的稳定顺行有着基础性的重要意义。鼓风动能合适,则初始煤气流分布合理,燃烧带大小、形状得当,再配合相应的布料调节,使二次气流的分布也趋于合理。 
  (2)一号高炉通过鼓入较大的风量实践,获得较大的炉腹煤气量,提高了BFG生成量。合适的气流条件,将高炉的透气性、热负荷、下料、软融控制在适合生产的状态中,使得高炉工序能耗得到了降低,节约了成本,最终获得良好的技术经济指标。 
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